Mal ordentlich freigefahren...
Ich habe einen anderen Motor an der Hand für kleines und vor meinem Wochenendtripp war ich der festen Meinung - der wird jetzt verbaut. Das war vor der Rückfahrt. Ich habe dem verbauten Motor mal kräftig auf den Kopp gelatscht und das Ding rannte immer besser. Inzwischen läuft er laut Navi über 140km/h (eingetragene Höchstgeschwindigkeit) auf der Ebene.
Auf dem Tacho sieht das noch besser aus.
Eigentlich alles super, oder? Nunja. Nur dann, wenn man ignoriert, daß er 1x kurz nach dem Losfahren ausgeht - und man darf nie anhalten und weiterfahren bevor der Motor wieder komplett kalt ist. Ich hab absichtlich 30km vor dem Ziel mal angehalten. Es bleibt dabei: Dann spinnt der Motor wieder.
Ein weiteres Phänomen: Die Leerlaufdrehzahl ist dann viel zu hoch - der DZM geht etwas vor, aber so weit auch wieder nicht.
Ich glaube, ich werde den Motorkabelbaum ersetzen, eine entsprechende Suchanzeige im Pandaforum läuft...
Original: Fusselblog - KLEs Schrauberblog